
在山钢股份型钢厂小型生产线,机器轰鸣声不绝于耳,一个身影在轧机间忙碌穿梭,他时而附身细听设备运转,时而手持点检仪记录数据,步伐坚定而有力,他就是小型车间点检员吴同军。参加工作34年来,他始终坚守在轧钢设备维修岗位,用责任与匠心守护着设备安全,以创新和奉献书写着一名钢铁工人爱岗敬业的精彩篇章。

精益点检,倾听钢铁“心跳”的声音。“点检可不是走个过场,得耳听、手摸、用心琢磨。”吴同军常把这话挂在嘴边。2023年,在粗轧机(R1)轧机点检时,他敏锐察觉到综合减速机振动频率异常。凭借多年经验,他判断内部轴承有隐患。为证实猜想,他蹲守监测数据,最终确认轴承损坏。若未及时发现处理,设备持续运转将致整体损坏。这次精准判断,减少停机损失48小时,挽回超 80 万元经济效益。类似“火眼金睛”的事例屡见不鲜。点检粗轧机(R2)时,高速轴传来异响,吴同军一听便知问题严重。他迅速按流程上报,与同事深入检查,及时排除隐患,保障生产顺利,在吴同军精心守护下,他负责区域关键设备故障率逐年降低。

创新攻坚,助力老设备一路“逆袭”。面对产线服役数十年的老轧机,吴同军坚信技改出效益。粗轧机(R1)综合减速机曾频繁出现轴承损坏,严重影响设备运行与生产进度,吴同军看在眼里,急在心头。他利用业余时间查阅大量资料,结合工作经验,提出切实可行的改进方案。通过优化减速机内部结构、升级关键部件,成功将其在线寿命延长20%,既提高设备稳定性,每年又为企业节约备件成本20万元。润滑系统自动化升级也是他的“杰作”。R1机前辊道原采用老式手动润滑系统,人工操作频繁且润滑效果不佳,设备常因润滑不足故障频发。吴同军反复研究试验,将其改造为自动润滑系统。如今,设备按设定程序自动润滑,减少人工操作,提高了润滑的及时性与均匀性,大幅降低了因润滑问题引发的故障概率,生产效率显著提升。

薪火相传,点亮匠心传承之光。“要不是吴师傅手把手教,我半年都搞不懂这些‘铁疙瘩’。”徒弟梁栋如今已成长为车间技术骨干。今年55岁的吴同军毕业于莱钢技校,他先是在矿山干维修,后来来到小型车间,靠着不懈钻研,逐步成长为技术骨干,并担任了车间的点检员,多次获得公司“先进生产工作者”“设备管理先进个人”等荣誉称号。多年来,吴同军毫无保留地将技术与经验传授给年轻一代,先后带出三名徒弟。带徒过程中,他注重理论与实践结合。每次设备检修,都是传授知识的好契机,他边操作边详细讲解设备构造、工作原理及常见故障排查处理方法。在他的悉心教导下,多名徒弟成为车间技术骨干,在各自的岗位上发光发热。
坚守初心,岗位上的忠诚守望。

34年,12000多个日夜,吴同军早已把工厂当成家,以主人翁精神对待工作。日常点检细致入微,突发抢修全力以赴。为应对生产线突发故障,他手机24小时开机待命。有人问他图什么,他质朴地回答:“设备平稳运转,生产稳定进行,我心里才踏实。”如今临近退休,吴同军依旧每天背着工具包,穿梭在轧机旁,仔细点检每一台设备,用实际行动在岗位上发光发热,激励着身边的每一位工友。“只要岗位需要,我随时都在。”朴实的话语,道出了一位老钢铁人的初心与坚守。(张建 刘波)